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KZDL-3M智能定硫儀工作故障原因分析及解決辦法

發(fā)布時(shí)間:2013-05-02   點(diǎn)擊次數(shù):1199次

             KZDL-3M智能定硫儀工作故障原因分析及解決辦法

 
在全世界日益重視生存環(huán)境的大氣候下,保護(hù)環(huán)境已成為當(dāng)今熱門的課題。而煤中硫在燃燒時(shí)大部分轉(zhuǎn)化為SO2排入大氣,對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染,甚至成酸雨,從而破壞臭氧層及生態(tài)平衡。日益重視環(huán)保的各國(guó)對(duì)環(huán)保的要求也越來越高,因此,及時(shí)監(jiān)測(cè)煤中的硫及保證測(cè)硫儀的正常運(yùn)行顯的尤為重要。
GB/T214—2007中規(guī)定了3種測(cè)定褐煤、煙煤、無煙煤中硫含量的方法:艾士卡法、庫侖法、高溫燃燒中和法。艾士卡重量法是經(jīng)典的測(cè)硫方法,測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確,但操用繁鎖,熔樣及灼沉淀均在高溫中進(jìn)行,費(fèi)時(shí)、耗電多。而高溫燃燒中和法因操作步驟繁鎖、速度慢,很少被采用。庫侖滴定法因其操作簡(jiǎn)單和分析速度快而被廣泛采用。以下以KZDL-3M智能定硫儀為例,對(duì)測(cè)硫儀常見故障的原因與解決辦法進(jìn)行總結(jié)。
1               KZDL-3M智能定硫儀簡(jiǎn)介
KZDL-3M智能定硫儀由主機(jī)、燃燒爐、電解池、攪拌器、空氣的預(yù)處理和輸送系統(tǒng)等組成。煤樣在1150℃高溫和催化劑(W03)作用下,在凈化過的空氣流中燃燒分解,煤中各種形態(tài)的硫均被燃燒分解成二氧化硫和少量的三氧化硫而逸出。反應(yīng)式如下:
煤(有機(jī)硫)+O2→CO2↑H2O+SO2+SO3……..
4FeS2+1102→2Fe2O3+8SO2℃↑
2MSO4→2MO+2SO2↑+O2↑(M為金屬元素)
        2SO2+O2 →←2SO2
生成的二氧化硫和少量的三氧化硫被空氣帶到電解池內(nèi),與水化合生成的亞硫酸,破壞了碘-碘離子電對(duì)的電位平衡,儀器便立即以自動(dòng)電解碘化鉀溶液生成的碘來氧化滴定來硫酸
 其反應(yīng)式如下:
陽極:2I_2e→I2
陽極:2H+2e→H2+
 碘氧化二氧化硫 的反應(yīng)為:
I2+H2SO3+H2O→2I+H2SO4+2H
電解產(chǎn)生碘所耗用的電量,由法拉第定律通過內(nèi)部積分計(jì)算機(jī)積分,在顯示器上顯示出樣品中的含硫毫克數(shù),并通過打印機(jī)打印出樣品全硫含量。
2      常見故障的原因分析及解決辦法
2.1智能定硫儀電解池?fù)p耗較快
2.1.1原因分析
    定硫儀電解池使用一段時(shí)間后,測(cè)定硫含量時(shí)攪拌子在電解池底部不停旋轉(zhuǎn),底部磨出一個(gè)凹坑,使攪拌子能均勻攪拌電解池中溶液,電解液中的碘化鉀便不能充分電解,由于電解產(chǎn)生的碘所消耗的電量,用于進(jìn)行煤中全硫含量的計(jì)算,所以會(huì)引起硫測(cè)定值偏低或硫測(cè)值為零,出現(xiàn)此種情況則需要更換新的電解池。
2.1,2 解決辦法
電解池池體材料為有機(jī)玻璃,其化學(xué)成份為聚甲基丙烯酸甲脂。在查閱相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn),在電解池底部加一塊與電解池材質(zhì)相同的薄片,通過更換墊片延長(zhǎng)了電解池使用壽命。通過用煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)效驗(yàn)后證明,改進(jìn)后的電解池完全符合相關(guān)技術(shù)要求,可提高電解池的利用率。
2.2      智能定硫儀電解池?cái)嚢枳邮Т泡^快
2.2.1     原因分析
電解池?cái)嚢枳釉陔娊獬刂胁煌嚢桦娊庖?,可使電解液中的碘離子充分被電解。但攪拌子使用一段時(shí)間會(huì)失去磁性,常規(guī)做法是打開電解池并更換新攪拌子,但頻繁打開電解池,易使電解池密封性變差,從而需更換密封圈等材料,增加了材料的費(fèi)用。
2.2.2     解決辦法
當(dāng)電解池?cái)嚢枳邮Т艜r(shí),可從電解池中取出攪拌子,并將失磁的攪拌子放在磁鐵上面,用棉花和塑料袋把附有攪拌子磁鐵包好。攪拌子和磁鐵放置一段時(shí)間后,攪拌子便可重新獲得磁性。
2.3      智能定硫儀送樣棒彎曲、斷裂
2.3.1     原因分析
     智能定硫儀使用一段時(shí)間后,送樣棒有時(shí)出現(xiàn)被燒彎及不能正常退出儀器的狀況,只有待儀器冷卻后和能取出送樣棒。而送樣棒由鎳鉻特殊材料制作,冷卻后較脆,稍校正便會(huì)斷裂,則需更換新送樣棒。
2.3.2     解決辦法
出現(xiàn)送樣棒不能退出儀器時(shí),首先觀察爐膛內(nèi)的狀況。若爐膛內(nèi)不是正常的紅光而是白光,則應(yīng)關(guān)閉儀器。待儀器完全冷卻后,小心取出送樣棒,然后檢查異徑燃燒管是否燒彎,若燒彎則需要更換新的異徑燃管。筆者通過查閱相關(guān)資料了解鎳鉻送樣棒放在電爐上燒紅后再進(jìn)行迅速校正,佼正后和送樣棒可繼續(xù)使用。
2.4      儀器溫度顯示不正常
2.4.1 原因分析
儀器使用一段時(shí)間后,有時(shí)出現(xiàn)初始升溫正常,但越接近設(shè)定溫度則升溫越遲緩的現(xiàn)象,有時(shí)升溫1h-2h仍無法升至1150℃或顯示始終為1000℃以下,即使?fàn)t流調(diào)以大在,爐溫顯示也不上升。
2.4.2   解決辦法
首先檢查硅碳管,看是否因硅碳管老化所造成,若硅碳管老化應(yīng)進(jìn)行更換。其次檢查熱電偶,觀竂是否因熱電偶未接好或其內(nèi)部斷路從而使?fàn)t溫顯示超量程。若因熱電偶短路而使?fàn)t溫顯示始終為1000℃以下,則應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢修或更換熱電偶。并在以后的使用中盡可能減少開機(jī)頻繁數(shù),即在條件允許的情況下盡可能地將樣品集中起來測(cè)定。
2.5      燒結(jié)玻璃熔板變黑氣體流通不暢
2.5.1     原因分析
     電解池內(nèi)的燒結(jié)玻璃熔板是為了均勻分布燃燒后的氣體,長(zhǎng)時(shí)間使用后易導(dǎo)致雜質(zhì)、碳?jí)m微粒的積累,應(yīng)對(duì)燒結(jié)玻璃熔板進(jìn)行及時(shí)清洗,否則會(huì)堵塞氣路,從而減少空氣流量并使測(cè)定結(jié)果偏低。
2.5.2     解決辦法
(1)     有機(jī)玻璃制電解池。取下電解池(不必將蓋打開),
在電解池內(nèi)先放入少量水并以不漫到熔板為宜。將電解池傾斜放置但勿使熔板浸入水中,用滴管往熔板的支管中注入新配制的洗液(5g重鉻酸鉀用10mL水加熱溶解冷卻后緩緩加入100mL濃硫酸)待洗液流盡后,再加入洗液2-3次以除去熔板及其支管中的黑色沉淀物,然后從電解池的加液漏斗中注入自來水,讓其充滿并自然溢出,用洗耳球從熔板支管中抽水,直至不殘留洗液。
(2)     玻璃制電解池。將玻璃磨口蓋打開,取出攪拌子
將池體的下口密封。向池體內(nèi)倒入洗液,使其浸沒玻璃板,用洗耳球于熔板支管處將洗液吸入支管后靜置一段時(shí)間,再用自來水反復(fù)沖洗池體,熔板和支管,即可洗凈。
       KZDL-3M智能定硫儀的某些故陪按照使用說明書中列舉的產(chǎn)生原因和消除辦法就能恢復(fù),但以上主要列舉了一些使用說明書之外的常見故障及解決辦法,如智能定硫儀電解池及其攪拌子損耗較快、送樣棒彎曲或斷裂、儀器溫度顯示不正常等故障及相應(yīng)對(duì)策,以供同行借鑒參考。
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